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【前沿技術(shù)綜述】后置生物膜三級反硝化工藝特性及其應(yīng)用
面對嚴峻的水環(huán)境改善壓力,為了遏制局部水環(huán)境惡化的趨勢,不但需要進一步改善和提升現(xiàn)有污水收集、處理系統(tǒng)的運行效率,同時應(yīng)考慮在局部敏感的封閉或半封閉水域?qū)嵤└呒墑e的排放標準,現(xiàn)行的GB18918-2002一級A排放標準已經(jīng)不能滿足某些特定水域的水環(huán)境改善要求,因此這些流域地區(qū)應(yīng)不惜采用深度脫氮除磷技術(shù),這其中關(guān)鍵性的技術(shù)難題是TN的穩(wěn)定、持續(xù)達標,穩(wěn)定脫氮及深度脫氮無疑是未來我們國家改善水體環(huán)境的發(fā)展趨勢和必然選擇。
事實上,通過多年的運營實踐發(fā)現(xiàn),僅靠單一的懸浮活性污泥工藝要實現(xiàn)穩(wěn)定的TN達標在技術(shù)層面會面臨很多挑戰(zhàn),分級、分段式或三級生物反硝化系統(tǒng)由于可以獲得較高的反硝化效率而逐漸得到應(yīng)用。雖然近些年國內(nèi)有些項目采用了三級反硝化生物膜工藝,但目前尚無相應(yīng)的規(guī)范和標準可供參考,不同的項目設(shè)計參數(shù)差異性較大,實際運行中也不同程度存在一些問題,總體上缺乏這方面的研究及可資借鑒的實際應(yīng)用經(jīng)驗。
1.活性污泥前置反硝化固有缺欠
對于生物脫氮,多采用懸浮活性污泥前置反硝化工藝,如A/O、A2O等工藝,其脫氮效率主要受進水碳源(C/N比)水平及總回流比影響,實際運行中,受內(nèi)回流比(100%~400%)約束,其脫氮能力通常在50%-75%,系統(tǒng)脫氮能力難于進一步提高,且在較高的進水TN濃度下,往往不能獲得理想的脫氮效率及出水目標,高的內(nèi)回流比也導致較高的運行電耗;關(guān)鍵的是,對于進水水力負荷及污染物濃度負荷波動較大的情況,常規(guī)前置反硝化活性污泥系統(tǒng)不能適時調(diào)整缺氧/好氧池容比例或曝氣和非曝氣時間來適應(yīng)進水波動,也必然導致生物系統(tǒng)無法獲得穩(wěn)定的生化條件,最終導致出水TN的波動甚至超標。由于單級缺氧區(qū)反硝化出水TN穩(wěn)定性差,為了實現(xiàn)穩(wěn)定及深度脫氮,增加脫氮效果的穩(wěn)定性及可靠性,往往需要采用后置缺氧反硝化工藝或者前后有多級缺氧區(qū)或分點進水的工藝構(gòu)型。
實際上,對于后置活性污泥反硝化工藝,由于后置反硝化區(qū)混合液中可資利用的碳源經(jīng)過前續(xù)生化過程的降解后已經(jīng)到達濃度較低的水平,因此該區(qū)域的反硝化速率DNR會很低,甚至達到或者接近內(nèi)源呼吸反硝化速率;而對于分點進水工藝,每級反硝化區(qū)的反硝化效果還受前邊好氧區(qū)運行工況的影響,在進水水力負荷及污染物負荷的波動較大的情況下,反硝化區(qū)運行參數(shù)(如DO、ORP、Q)波動較大,很難形成穩(wěn)定的反硝化條件,也必然導致該區(qū)域內(nèi)脫氮效果的不穩(wěn)定。
2.三級生物膜反硝化脫氮及工藝選擇
2.1分級生物脫氮必要性
上述是基于對單一懸浮活性污泥反硝化脫氮工藝技術(shù)缺欠的分析,也就是說單級活性污泥工藝很難保持穩(wěn)定的反硝化效率,而分段式生物處理系統(tǒng)運行案例表明分級脫氮可以獲得非常穩(wěn)定及可靠的出水水質(zhì),出水指標甚至能達到生物處理系統(tǒng)的技術(shù)極限(LOT,通常指出水TN≤3mg/L),因此,對于穩(wěn)定及深度脫氮項目應(yīng)考慮采用分級式生物系統(tǒng),使得每級生物系統(tǒng)能獲得互不干擾、功能相對獨立的生境,分別定向培養(yǎng)和增殖特定功能的微生物種群,這種工藝構(gòu)型無疑可以增強系統(tǒng)運行穩(wěn)定性及可靠性。
生物膜工藝技術(shù)優(yōu)勢在于其容積去除負荷率高,生物膜能持留環(huán)境敏感細菌、微生物抗沖擊能力強,硝化反硝化效率高,尤其是低水溫季節(jié)相對懸浮活性污泥工藝可穩(wěn)定發(fā)揮脫氮效果,因此,對于出水TN達標穩(wěn)定性有嚴格限制或要求深度脫氮的項目,可以采用后置的三級生物膜反硝化工藝,形成“泥-膜”組合式的 “雙泥齡”系統(tǒng),分別發(fā)揮兩種工藝各自技術(shù)優(yōu)勢。在“活性污泥”段完成主要的硝化及反硝化過程,生物膜段則可強化硝化及反硝化過程,作為活性污泥段的補充及把關(guān)步驟,另外,生物膜段可根據(jù)實際情況可單獨或分別采用好氧硝化生物膜及缺氧反硝化生物膜,形成對TN脫除的“多級屏障”。
2.2三級生物膜反硝化工藝
2.2.1反硝化濾池
反硝化濾池用于三級生物反硝化在美國已經(jīng)有二三十年的成功應(yīng)用經(jīng)驗,尤其是在某些深度脫氮項目中得到成功應(yīng)用以實現(xiàn)出水LOT指標,但反硝化濾池在我國的工程應(yīng)用卻起步較晚,一些污水廠提標改造項目及新建項目中開始應(yīng)用。對于提標改造項目,可以考慮利用原有構(gòu)筑物將其改造為反硝化濾池,或者新建反硝化濾池,對二級出水進行強化反硝化脫氮以獲得穩(wěn)定及深度脫氮效果。新建項目,如無錫蘆村污水廠四期工程反硝化濾池,通過合理外加碳源,采用懸浮活性污泥-反硝化濾池兩段式生物處理系統(tǒng)可以使總出水TN控制在5mg/L以下。
目前運行的實際案例表明,通過優(yōu)化工藝控制能實現(xiàn)DN濾池獲得LOT出水,但是影響反硝化濾池運行性能的工藝參數(shù)較多,關(guān)鍵工藝參數(shù)有硝氮容積負荷率、空床停留時間(EBRT)及濾速等,資料報道的硝氮容積負荷率范圍為0.3-3.2 kgN/(m3˙d) ,EBRT 15-30min,濾速4.8-8.4m/h,上述參數(shù)數(shù)值選取主要取決于反硝化程度及對出水TN的要求。
研究表明,當EBRT為30min時,碳源滿足條件下反硝化濾池對NOx-N的去除效率可達到95%;DN濾池的表觀污泥產(chǎn)率較低,一般在0.30gCOD/g COD。需要特別指出的是,國外研究表明,若反硝化生物膜反應(yīng)器進水SPO4-P: SNO3-N<0.01,則PO4-P將成為影響DN濾池反硝化潛力的限制性因子,因此對于采用深度化學除磷與DN濾池聯(lián)用的情況,尤其要注意DN濾池進水保持適量濃度PO4-P對維系缺氧生物膜微生物生長并確保反應(yīng)器保持高效反硝化性能的必要性,這個問題在方案設(shè)計及實際運行中易被忽視。
2.2.2反硝化MBBR
MBBR則屬于流化或移動床類反應(yīng)器,我們國家這些年有多座污水廠采用好氧MBBR用于污水廠提標改造,主要是在池容不足或者擴建場地受限的情況下,通過在曝氣池中投加懸浮載體填料借此提高系統(tǒng)中硝化菌的占比進而實現(xiàn)強化硝化的目的。但實際上,在深度處理中采用缺氧MBBR(下簡稱SDN-MBBR)強化反硝化,我國目前尚無實際運行案例,但瑞典、美國、澳大利亞等國家在這方面卻已有10余年經(jīng)驗,SDN-MBBR工藝在瑞典有若干成功案例應(yīng)用于污水廠改造,研究及工程運營實踐都表明,SDN-MBBR可以獲得低濃度的出水TN指標,甚至可以在最低的HRT內(nèi)實現(xiàn)完全反硝化;美國實際運行案例也表明,SDN-MBBR出水可以達到TN為3-4mg/L、NO3-N≤1mg/L的標準。
影響反硝化MBBR運行性能的關(guān)鍵工藝參數(shù)是水溫、硝氮容積負荷率、反硝化碳源性質(zhì)、載體特性及充填比等。資料報道的硝氮容積負荷率范圍為1.0-2.5 g NOx-N/(m2填料·d),Bill等人比較了甲醇、乙醇、甘油作為碳源時后置反硝化MBBR的反硝化速率,發(fā)現(xiàn)利用乙醇在水溫20℃達到最高的反硝化速率接近2.5 gN/(m2˙d)。載體充填比也是重要的影響因子,DN-MBBR充填比可選范圍23%-50%。進水中的PO4-P濃度同樣可能會影響SDN-MBBR反硝化性能,瑞典的經(jīng)驗表明,運行良好的SDN-MBBR進水中PO4-P的理想濃度為0.3mg/L。此外,反應(yīng)器內(nèi)的混合強度也是重要的工藝運行控制參數(shù),攪拌器功率密度一般選擇范圍是25-45W/m3池容,此數(shù)值顯著高于活性污泥法缺氧區(qū)攪拌功率密度范圍。
工藝方案選擇確定前,除了進行生命周期內(nèi)基本的技術(shù)經(jīng)濟評價外,非常必要進行中試以確定合適的工藝參數(shù)并評估DN-MBBR的運行效果。最終是否選擇MBBR工藝用于三級反硝化,還要綜合評估二級出水TN成份(有機氮、NH3-N、NOx-N)特性、固體產(chǎn)率以及出水水質(zhì)要求等幾方面因素。需注意的是,對于DN-MBBR,去除1mg NO3-N的 SS產(chǎn)率約為1-2mgSS,因此,MBBR之后還要考慮采用適合的工藝去除MBBR出水中攜帶的SS,以避免總出水因SS影響而影響其它指標的達標。
3.三級生物膜反硝化實施案例分析
1)硝化/反硝化(N/DN)濾池聯(lián)用
Z市西部污水廠,規(guī)模4萬m3/d,原排放標準為一級B,主體生物處理采用CASS工藝,改造后要求達到一級A排放標準,工程為BOT項目,采用EPC模式建設(shè)。經(jīng)過核算,原CASS池容無法滿足基于一級A標準下的硝化及反硝化總池容要求,綜合考慮該廠實際條件,工藝方案設(shè)計采用了在三級生物處理段采用了生物膜強化硝化/反硝化工藝,即采用硝化濾池和反硝化濾池串聯(lián),可以根據(jù)季節(jié)水溫的變化及出水指標狀況靈活調(diào)整濾池的運行模式,工藝流程見圖1:
工藝設(shè)計參數(shù):N濾池:采用球形輕質(zhì)多孔陶粒濾料,粒徑Φ4-6mm,濾速5.5 m/h,硝化容積負荷=0.38kgNH3-N/(m3˙d),HRT=38min;后置DN濾池:粒徑Φ3-5mm,濾速8.2 m/h,硝化負荷=0.33kgNO3-N/(m3濾料˙d),HRT=22min。該廠自投運一年多以來,出水TN可以穩(wěn)定控制在5-10mg/L,在穩(wěn)定達標一級A標準時并實現(xiàn)了深度脫氮。
工藝評析:在二級生物處理段無法實現(xiàn)充分硝化反硝化的情況下,三級生物處理采用N/DN濾池可以用較小的空間占地實現(xiàn)充分的硝化與反硝化,實現(xiàn)TN穩(wěn)定達標及深度脫氮。
2)新建反硝化濾池強化脫氮項目:
G污水廠,近期規(guī)模20萬m3/d,進水COD為500mg/L,BOD5=300mg/L,TN=70mg/L,NH3-N=55mg/L,TP=8mg/L,出水執(zhí)行一級A排放標準,工程于2012年建成并投入運行?紤]進水TN濃度較高,且對出水TN達標率的嚴格要求,確保低溫時TN穩(wěn)定達標,工藝方案采用了 “多級A/O+反硝化濾池”強化脫氮組合工藝。通常情況下,國內(nèi)大部分污水處理廠在冬季低溫條件下反硝化不徹底,采用反硝化深床濾池可對TN的穩(wěn)定達標起到了把關(guān)作用,并可應(yīng)對遠期日益嚴格的TN排放標準。
反硝化深床濾池工藝設(shè)計參數(shù):設(shè)計流量20萬m3/d,設(shè)計一組,共14格,設(shè)計進水TN≤25 mg/L,SS≤25 mg/L,出水TN≤15mg/L;計算水溫10℃,設(shè)計濾速7.7m/h(峰值流量3m3/s),TN去除容積負荷率0.80 kgN/(m3˙d),濾床深度2.28m(其中承托層厚度0.45m),濾料比重2.6,為有效粒徑2-3mm石英砂,氣沖強度92m3/(m2•h),水沖強度14.7m3/(m2•h)。
工藝評析:二級生物處理采用多級A/O脫氮工藝碳源優(yōu)先反硝化脫氮;并與反硝化濾池聯(lián)用,能實現(xiàn)污水廠的深度脫氮。不足:進水水力負荷與TN負荷的波動性,會加劇多級A/O運行控制的復雜性與多級A/O段出水NO3-N波動性,進而增加了反硝化濾池運行控制的難度;同時化學除磷容易造成反硝化濾池進水PO4-P的波動。
3)MBBR強化硝化反硝化:
某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D污水廠,一期規(guī)模4萬m3/d,2009年建成投入運行,執(zhí)行一級B標準,根據(jù)當?shù)匦乱螅?013年進行二期擴建及提標改造,改擴建后總規(guī)模達到8萬m3/d,并執(zhí)行一級A排放標準,工程為BOT項目,采用EPC模式建設(shè)。針對該廠一期進水水質(zhì)特性,含有一定比例的工業(yè)廢水,尤其是進水氯離子濃度較高且呈現(xiàn)一定波動,氯離子含量2000~7000mg/L,針對這種復雜的進水水質(zhì)條件,二期工藝方案選擇時,進行了中試,最終確定二期工藝方案主生物池繼續(xù)采用改良式A2/O,后續(xù)采用三級生物膜深度處理, MBBR強化硝化反硝化,其中MBBR生物池分為缺氧段及好氧段,分別投加懸浮載體填料。
MBBR段工藝參數(shù):設(shè)計流量:3333 m³/h,MBBR段總HRT=3.46h,其中缺氧段HRT=0.84h,MBBR載體比表面積500m2/m3,缺氧段載體充填比27%,好氧段載體充填比34%,其中缺氧段MBBR的TN去除負荷率為1.1 gN/(m2˙d)。
工藝評析:基于混合市政污水水質(zhì)成分波動較大不利于硝化反硝化的情況,采用三級硝化/反硝化MBBR工藝強化脫氮,利用好氧和缺氧生物膜高效的硝化反硝化特性提高系統(tǒng)脫氮的運行可靠性與穩(wěn)定性,占地小,運行靈活。
4.存在問題分析
(1)國內(nèi)最近幾年才開始應(yīng)用三級生物膜反硝化工藝,因而積累的設(shè)計及運行經(jīng)驗有限,根據(jù)目前已經(jīng)投運的若干項目反饋出的經(jīng)驗,對于反硝化濾池:出現(xiàn)的主要問題集中表現(xiàn)在設(shè)計階段對預處理系統(tǒng)重視不足,導致預處理功能的缺欠,導致后期反硝化濾池運行不久就出現(xiàn)了配水配氣系統(tǒng)的堵塞問題,嚴重影響了濾池的可靠及穩(wěn)定運行;其次是施工質(zhì)量問題,濾板及濾頭安裝平整度誤差較大,影響了配水配氣均勻性。對于反硝化MBBR,問題集中在設(shè)計階段池型優(yōu)化并保持載體均勻流態(tài)化問題,實際運行中的載體掛膜及生物活性保持等方面。
(2)在設(shè)計及運行參數(shù)確定方面,目前缺乏相應(yīng)的規(guī)范及標準,導致參數(shù)的確定上隨意性較大;因此,現(xiàn)有的生物膜反硝化工程化應(yīng)用及運行經(jīng)驗亟待系統(tǒng)研究及總結(jié),也亟需出臺有關(guān)反硝化生物膜工藝的國家規(guī)范及標準,以指導設(shè)計及運行。
5. 結(jié)語
(1)由于多種工藝上的限制因素,單級懸浮活性污泥工藝很難達到穩(wěn)定的脫氮效率和深度脫氮,在常規(guī)二級生物處理工藝基礎(chǔ)上采用后置的三級反硝化生物膜工藝,形成分段式生物脫氮系統(tǒng),國內(nèi)外的運行實踐表明,這種組合工藝可以獲得穩(wěn)定的深度脫氮效果,出水TN可以穩(wěn)定達到5mg/L以下。
(2)影響三級反硝化生物膜工藝脫氮效果關(guān)鍵工藝因素是硝氮負荷(容積負荷或面積負荷)、水力停留時間等,工藝參數(shù)的確定要綜合考慮二級生物處理出水指標數(shù)值及總出水TN要求;要考慮DN濾池進水保持適量濃度PO4-P對維系缺氧微生物增殖及生物活性的重要性;DN-MBBR工藝要優(yōu)選后續(xù)工藝,確保對SS的有效去除,進而保持對營養(yǎng)鹽的深度去除。
本文發(fā)表于最新一期《中國給水排水》,2014年第20期。
作者:北京首創(chuàng)股份有限公司 ,劉智曉