錦西石化在原有油泥減量化技術(shù)攻關(guān)成果的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化精細(xì)管理,打造“提質(zhì)增效”增值版。今年3月至7月1日,油泥產(chǎn)量同比減少近7000噸,焦化裝置回?zé)?.36萬噸,節(jié)省油泥處理費(fèi)用350余萬元。
錦西石化每年在煉油過程中可產(chǎn)生油泥3萬余噸,油泥的產(chǎn)生不僅會(huì)造成油品損耗,而且處理過程還要產(chǎn)生大量費(fèi)用。為推動(dòng)公司向精細(xì)管理跨越、向精益管理邁進(jìn),錦西石化通過優(yōu)化電脫鹽操作、增加裝置污油回?zé)捔康确绞,全過程推動(dòng)油泥減量。
錦西石化將兩套蒸餾裝置反沖洗的頻次由原來的每15天沖洗1次調(diào)整為每10天沖洗1次。同時(shí),優(yōu)化電脫鹽運(yùn)行參數(shù),適當(dāng)提高電脫鹽操作溫度,降低脫出污水中的含油量。各罐區(qū)采用自循環(huán)、加溫、外循環(huán)等方式對罐內(nèi)油品進(jìn)行脫水,提升脫水效果。公用工程部每天監(jiān)控下水井含油情況,利用污水裝置做好下水井污油回收工作。
除了在源頭減少污油產(chǎn)生外,錦西石化還通過提高焦化裝置污油回?zé)捔康姆绞,降低污油處理費(fèi)用。公司對電脫鹽切水污油和隔油池分離出的污油實(shí)行分儲(chǔ)分煉,控制污油指標(biāo),使其滿足焦化裝置帶煉條件。同時(shí),完善班組相關(guān)崗位污油帶煉獎(jiǎng)勵(lì)措施,引導(dǎo)班組員工精心操作,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
來源丨中國石油報(bào)
記者丨李吟竹
通訊員丨張家龍
編輯丨馮軍
責(zé)編丨金雨婷